時年23歲的鐘元章從成都出發(fā),來到了位于樂山市的中國核工業(yè)第一研究設(shè)計院,正式開啟了他的核電人生

“花再長時間也得做,國產(chǎn)化是必須要實現(xiàn)的,不能始終依靠進(jìn)口。”

“華龍一號”每臺機組每年發(fā)電近100億度,能夠滿足中等發(fā)達(dá)國家100萬人口的年度生產(chǎn)和生活用電需求,相當(dāng)于每年減少標(biāo)準(zhǔn)煤消耗312萬噸、減少二氧化碳排放816萬噸

文 |《瞭望》新聞周刊記者 劉坤

6萬多臺(套)設(shè)備、165公里管道、2200公里電纜,上千人的設(shè)計研發(fā)團(tuán)隊、5300多家設(shè)備供貨廠家、近20萬人先后參與項目建設(shè)……

2021年1月30日,全球第一臺“華龍一號”核電機組——中核集團(tuán)福建福清核電站5號機組正式開始商業(yè)運行,拉開了中國成功自主設(shè)計研發(fā)第三代百萬千瓦級核電站的序幕。

3年過去,“華龍”后續(xù)機型的研發(fā)穩(wěn)步推進(jìn),中國核電事業(yè)正朝著更高目標(biāo)穩(wěn)步邁進(jìn)。

62歲的鐘元章作為原中國核動力研究設(shè)計院“華龍一號”核電項目副總設(shè)計師,從零部件100%國產(chǎn)化,到工藝性能極致化,再到制造使用經(jīng)濟(jì)化,用近四十年時間,全程見證并參與了中國核電單機組電功率從30萬千瓦到120萬千瓦的騰飛。

“運氣好”,鐘元章這樣總結(jié)他的核電人生。但這份運氣,源自于他對核電事業(yè)的無限熱情、對科技創(chuàng)新的不懈追求,更得益于中國核電事業(yè)迅猛發(fā)展的時代背景。

這些因素交織在一起,助力鐘元章取得一項項成就,助推中國核電領(lǐng)域的發(fā)展熠熠生輝,不僅點亮千家萬戶萬丈燈海,更為追求清潔能源和可持續(xù)發(fā)展的征途注入希望之光。

初入核工業(yè)領(lǐng)域

時光回溯到1965年,在“核潛艇,一萬年也要搞出來”的號召下,四川一處深山中,九〇九基地悄然建立,拉開了中國核動力事業(yè)發(fā)展的序幕。

1970年8月30日,中國第一代核潛艇陸上模式堆達(dá)到滿功率運行,發(fā)出了中國第一度核電。

1985年3月20日,中國自行設(shè)計、建造和運營管理的第一座30萬千瓦壓水堆核電站——秦山核電站開工建設(shè)。

1986年,四川省仁壽縣小伙鐘元章從成都科學(xué)技術(shù)大學(xué)(現(xiàn)四川大學(xué))化工機械專業(yè)研究生畢業(yè),雙向選擇分配到中國核工業(yè)第一研究設(shè)計院(原九〇九基地,現(xiàn)中國核動力研究設(shè)計院)工作。

收拾好行李,時年23歲的鐘元章從成都出發(fā),來到了位于樂山市的中國核工業(yè)第一研究設(shè)計院,正式開啟了他的核電人生。

鐘元章進(jìn)入單位后,九〇九基地才逐漸向他揭開神秘面紗。光輝榮耀的歷程,讓這位滿懷理想抱負(fù)的青年心中無比澎湃,立下了為國家重點工程貢獻(xiàn)力量的遠(yuǎn)大志向。

“參加工作后才開始接觸核電,當(dāng)時我很興奮。這項工作可以解決能源問題,核電又是清潔能源,是今后的發(fā)展方向,我十分有幸正好趕上了我國核電項目起步階段。”鐘元章說。

裴兆志、張敬才兩位老專家參與了我國第一代核潛艇的設(shè)計工作,也是鐘元章在工作中的領(lǐng)路人,如今均已接近90歲高齡。

“我在日后工作中取得的成績離不開他們的培養(yǎng),對工作認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度也是在他們的嚴(yán)格要求之下樹立起來的?!辩娫禄貞洝?/p>

初來乍到的鐘元章,每日與圖板、丁字尺相伴,做最基礎(chǔ)的繪圖工作。雖然大學(xué)時候有一定的繪圖基礎(chǔ),他在工作中依然感到很吃力。

“生產(chǎn)企業(yè)按照我們的圖紙生產(chǎn)零部件,這些零部件要用到反應(yīng)堆中,大部分都是非標(biāo)準(zhǔn)化零部件,對尺寸、誤差的要求都非常高?!辩娫抡f。

“慢工出細(xì)活”,不太熟練,鐘元章就慢畫、多畫,憑著一股狠勁,哪怕一周畫一張圖,遇到形態(tài)復(fù)雜的零部件,就一個月畫一張圖。

不管怎樣,畫一張就必須成一張,這是鐘元章對自己的要求。他深知每一張圖都可能影響反應(yīng)堆的安全性,容不得半點馬虎。

從這個時候開始,“安全是核工業(yè)的生命線”便成為鐘元章一直堅守的信念,直到今天。

鐘元章對工作的態(tài)度得到了認(rèn)可,1987年初,單位將采購的第一臺286電腦配給了他。勤奮好學(xué)的鐘元章開始自學(xué)純英文畫圖軟件,繪制出了中國核動力研究設(shè)計院第一張電腦圖紙。

用鐘元章的話來講,化工機械專業(yè)的畢業(yè)生主要的工作就是做各種“瓶瓶罐罐”。鐘元章主要的精力就是設(shè)計研發(fā)用于裝載反應(yīng)堆內(nèi)部構(gòu)件的“瓶瓶罐罐”——反應(yīng)堆壓力容器,這一做就是近四十年。

瞭望·吾心吾鄉(xiāng) - 極致攻關(guān)只為許你萬家燈火  第1張

在位于成都的中國核動力研究設(shè)計院內(nèi),鐘元章(右)與團(tuán)隊年輕人在試驗臺架上交流(2024年5月24日攝) 劉坤攝/本刊

為核電站裝上中國“心”

1988年底,鐘元章被派往國外學(xué)習(xí)。

“別人教的都是淘汰的知識,只提供一些理論和老圖紙作為參考,他們設(shè)計的產(chǎn)品也僅僅適合本國企業(yè)的生產(chǎn)工藝,設(shè)備能力和設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)都自成一套,不適合中國國情。”鐘元章說,比如在反應(yīng)堆壓力容器上,國外設(shè)計的用來探測容器材料受中子輻照影響程度的探測器,國內(nèi)沒有與之相匹配的生產(chǎn)能力,“中國需要擁有自己設(shè)計的探測器”。

此次國外學(xué)習(xí)之旅,讓鐘元章認(rèn)識到國產(chǎn)化的重要性?;貒?,他的第一個任務(wù)就是參與設(shè)計研發(fā)擁有完全自主知識產(chǎn)權(quán)的508-Ⅲ鋼。

508-Ⅲ鋼,是一種用于制造核電站反應(yīng)堆壓力容器的特殊鋼材,須具有耐高溫、耐高壓、耐輻照的特性,是反應(yīng)堆乃至整個核電站的重要安全屏障,此前主要依賴于進(jìn)口。

1979年美國三哩島核電站事故、1986年蘇聯(lián)切爾諾貝利核電站事故和2011年日本福島核電站事故,是人類核電發(fā)展歷程上三次重大事故。它們的問題都出在反應(yīng)堆上。發(fā)生事故時,燃料組件熔化,熔穿反應(yīng)堆壓力容器,釀成大禍。

“我深感自己責(zé)任重大?!辩娫抡f。要做出直徑約4米、高10多米、厚約20厘米的高性能“大罐子”談何容易。

鐘元章和同事們需要考慮鋼材的化學(xué)成分、達(dá)到的力學(xué)性能、如何檢測性能等各方面情況,結(jié)合工廠的設(shè)備能力和工藝水平,將設(shè)計方案交給工廠,由工廠來煉鋼、鍛造成型、熱處理……用多少溫度來燒?燒多久?鍛造成什么樣的形狀……鐘元章要與工廠反復(fù)調(diào)試,達(dá)不到性能要求就重新擬訂研究方案。

反應(yīng)堆壓力容器試驗件重達(dá)四五十噸,要保證成分和力學(xué)性能在試驗件各個部位的均勻性,其中淬火工藝十分關(guān)鍵。把試驗件放到水里冷卻處理,水溫多少?水是流動還是靜止?全部淹沒還是噴水……每一個參數(shù)變化對材料性能都將產(chǎn)生較大影響,“僅淬火一個環(huán)節(jié),我們就花費了大量人力物力和時間來反復(fù)試驗?!辩娫抡f。

那段時間,鐘元章經(jīng)常去工廠,為了方便工作,他吃住都在工廠??礄C械加工、焊接是否達(dá)到設(shè)計要求,與技術(shù)工人一起想辦法完善試驗方案。最多的時候,他一年有兩百多天在工廠度過。

“花再長時間也得做,國產(chǎn)化是必須要實現(xiàn)的,不能始終依靠進(jìn)口?!睉驯е@樣的信念,鐘元章與同事們二十年磨一劍。

2011年底,秦山核電站二期擴建工程全部建成并網(wǎng)發(fā)電。秦山核電站二期擴建工程所建3、4號機組,與秦山核電站二期工程所建1、2號機組相比,設(shè)備國產(chǎn)化率由55%提高到70%以上,其中就包含了由508-Ⅲ鋼制造的反應(yīng)堆壓力容器,中國核電站的“心臟”實現(xiàn)了中國造。

極致攻關(guān)鑄就國之重器

當(dāng)中國第一座30萬千瓦級壓水堆核電站——秦山核電站開始發(fā)電,中國核電人都在思考一個問題——什么時候中國能有自己的百萬千瓦核電機組?

帶著這一思考與盼望,包括鐘元章在內(nèi)的眾多核電人以“強核報國、創(chuàng)新奉獻(xiàn)”為己任,迎難而上、攻堅克難,中國核電事業(yè)迎來了大發(fā)展時期。

鐘元章說:“在這一時期,中國核電的許多技術(shù)指標(biāo)不斷精進(jìn),很多設(shè)計標(biāo)準(zhǔn),基本達(dá)到了當(dāng)今工業(yè)生產(chǎn)水平的極致,這些都為‘華龍一號’問世打下了堅實基礎(chǔ)。”

仍以反應(yīng)堆壓力容器材料為例,508-Ⅲ鋼里面的雜質(zhì)元素影響材料性能,尤其是銅屬于有害元素,輻照后會使材料脆化,其含量越低,反應(yīng)堆壓力容器的使用壽命越長。鐘元章介紹:“按照最初的設(shè)計標(biāo)準(zhǔn),銅元素含量是0.08%,我們攻關(guān)了近4年,讓該指標(biāo)降低到了0.05%?!?/p>

再如508-Ⅲ鋼里面的鈷元素,受中子輻照后會活化,產(chǎn)生元素變異,生成帶有放射性的物質(zhì),對人員和環(huán)境產(chǎn)生影響。“雖然放射指標(biāo)在安全范圍內(nèi),但為了進(jìn)一步減少對操作人員的影響,我們又攻關(guān)了兩年多,把鈷的含量從0.03%降到0.02%。含量只下降了0.01%,放射性卻減少了近50%?!辩娫抡f。

為了追求百分之零點零幾的極致指標(biāo),鐘元章率團(tuán)隊與生產(chǎn)企業(yè)一起,對設(shè)備的生產(chǎn)原料進(jìn)行了極為嚴(yán)苛的篩選,篩選后的礦石原料經(jīng)過反復(fù)熔煉、檢測,最終達(dá)到了設(shè)計要求。

這種極致追求,不僅體現(xiàn)在現(xiàn)有性能指標(biāo)的精進(jìn)上,還體現(xiàn)在零部件從0到1的設(shè)計創(chuàng)新上。反應(yīng)堆壓力容器這個巨型“罐子”里面裝有一百多組核燃料組件。為了保證反應(yīng)堆安全,“罐子”由“罐身”和上部的“蓋子”組成,兩者之間需要有耐高溫、耐高壓的密封環(huán)。

鐘元章說:“早期核電站用的密封環(huán)其截面是O型的,均從國外進(jìn)口。我們同國內(nèi)企業(yè)一道,設(shè)計研制了國產(chǎn)C型密封環(huán)。經(jīng)過一系列試驗,證實我們做的C型密封環(huán)密封效果更佳。更重要的是,密封環(huán)是耗材,每次反應(yīng)堆‘開蓋’換燃料就要更換密封環(huán),現(xiàn)在的價格不到進(jìn)口密封環(huán)的一半,降低了核電站的運營成本。”

……

科研人員們多年來不斷創(chuàng)新,不斷更新的幾千份設(shè)計文件和圖紙,最終凝結(jié)成這個400多噸的“大罐子”,核燃料在這里面發(fā)生裂變反應(yīng),產(chǎn)生熱量,加熱高速流動的一回路水,一回路的高溫高壓水通過蒸汽發(fā)生器再加熱二回路的水,從而產(chǎn)生蒸汽,推動汽輪機旋轉(zhuǎn),帶動發(fā)電機發(fā)出點亮萬家燈火的核電。

在積累大量經(jīng)驗的基礎(chǔ)上,2010年,鐘元章被任命為“華龍一號”的副總設(shè)計師,負(fù)責(zé)整個反應(yīng)堆的結(jié)構(gòu)設(shè)計。

反應(yīng)堆結(jié)構(gòu)包括了反應(yīng)堆壓力容器、控制棒驅(qū)動機構(gòu)、堆內(nèi)構(gòu)件、堆頂結(jié)構(gòu)、外圍的保溫層以及堆外核測裝置等部分,使用了近千種、上萬件零部件,在鐘元章的帶領(lǐng)下,這些零部件國產(chǎn)化率達(dá)到100%。

實現(xiàn)國產(chǎn)制造的同時,在“華龍一號”的設(shè)計中,鐘元章繼續(xù)追求性能極致。比如要提高發(fā)電功率,就要有更多燃料組件,為裝下更多的燃料組件,就要增大反應(yīng)堆壓力容器。

鐘元章說:“‘華龍一號’反應(yīng)堆壓力容器的直徑較上一代增加了約40厘米,不要小看這40厘米,這不是簡單的放大。容器‘個頭’大了,它的生產(chǎn)工藝、性能指標(biāo)都要隨之提升?!?/p>

邁過重重難關(guān),“華龍一號”作為第三代百萬千瓦級核電技術(shù),所有的結(jié)構(gòu)性能、技術(shù)指標(biāo)都超過以往機組,它是中國核電人過去三十多年里辛勤付出的集大成。

退而不休 勇攀高峰

2023年,年滿60歲的鐘元章正式退休。然而,鐘元章退而不休,繼續(xù)將精力和熱情投入到“華龍”后續(xù)機型的設(shè)計研發(fā)當(dāng)中。

“因為核電項目的特殊性,我們設(shè)計研發(fā)的所有零部件、設(shè)備要在長時間試驗中確定其性能的穩(wěn)定性、可靠性,一項研發(fā)工作,少則一兩年,多則十幾二十年,甚至更久。我到了退休年齡,但我還有很多持續(xù)多年的項目和新的構(gòu)想想要去完成?!辩娫抡f。

核電站建設(shè)的設(shè)計工作,首要是保證安全性,其次是提高經(jīng)濟(jì)性。據(jù)鐘元章介紹,“華龍”后續(xù)機型的研發(fā),反應(yīng)堆結(jié)構(gòu)主要圍繞結(jié)構(gòu)優(yōu)化及材料性能提升,在確保安全性的前提下,進(jìn)一步提高經(jīng)濟(jì)性。

提高經(jīng)濟(jì)性的路徑,一是提升功率,二是提升核電站使用壽命。

“華龍一號”反應(yīng)堆上的零部件多達(dá)上萬個,絕大部分都是非標(biāo)準(zhǔn)化,為實現(xiàn)提升功率和使用壽命的設(shè)想,每一個零部件都融入了科研人員大量的心血。

以反應(yīng)堆內(nèi)的一個長約10厘米的控制棒驅(qū)動機構(gòu)鉤爪為例,最初設(shè)計壽命為280萬步,中期是610萬步,后來實現(xiàn)了1200萬步??蒲腥藛T繼續(xù)攻關(guān),通過大量試驗,最終將該部件的使用壽命延長到1800萬步。整個過程長達(dá)四年之久,僅完成1800萬步的帶載荷耐磨試驗就耗時半年。

“再比如反應(yīng)堆里放了48根堆芯探測器,每次更換核燃料的時候都需要取出來。以往探測器的更換拆除需要一周左右,為此我們研發(fā)了專用的探測器拆除裝置,實現(xiàn)了自動化,現(xiàn)在48小時就能完成,換料停堆時間縮短增加了發(fā)電時間,核電站效益得到提高。”鐘元章說。

以控制棒驅(qū)動機構(gòu)鉤爪和探測器拆除裝置為代表,科研人員對“華龍一號”的改進(jìn)隨處可見——從優(yōu)化反應(yīng)堆結(jié)構(gòu)上下功夫,將堆內(nèi)測量的貫穿件,從壓力容器底部變到了頂部,提升反應(yīng)堆安全性;增加控制棒驅(qū)動機構(gòu)的數(shù)量,增加燃料組件組數(shù),提升反應(yīng)堆功率;將驅(qū)動機構(gòu)耐壓殼體從以前的三段式,改為兩段式,減少焊縫增加其可靠性,提升使用壽命……

鐘元章介紹,從2015年5月,“華龍一號”落地福清核電站到現(xiàn)在,開工建設(shè)的每臺“華龍一號”機組,其設(shè)計都迭代進(jìn)步,科研人員不斷將經(jīng)驗反饋到后續(xù)項目中,“華龍”后續(xù)機型也將會秉承前路,不斷提升安全性和經(jīng)濟(jì)性。

這是一個創(chuàng)造性的超級工程,更是一張閃亮的國家名片?!叭A龍一號”每臺機組每年發(fā)電近100億度,能夠滿足中等發(fā)達(dá)國家100萬人口的年度生產(chǎn)和生活用電需求,相當(dāng)于每年減少標(biāo)準(zhǔn)煤消耗312萬噸、減少二氧化碳排放816萬噸。

如今,“華龍一號”批量化建設(shè)正在如火如荼地推進(jìn)中,第四代核電攻關(guān)成果也已達(dá)到國際先進(jìn)水平。

昔日青年的美好愿景,如今已成為現(xiàn)實。

“責(zé)任重大,使命光榮?!笔晴娫聦ψ约簬资旯ぷ鞯目偨Y(jié),也將伴隨他和我國的核電事業(yè)繼續(xù)勇攀高峰。■